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自單線包有源電磁式蜂鳴器驅動集成電路問世以來,給蜂鳴器制作行業(yè)帶 來了福音. 因其制作工藝完全可以復制一體式無源電磁式蜂鳴器,使勞動力成本有所降低, 產品品質和一次性合格率有所提高,為將來自動化生產有源電磁式蜂鳴器打開了通路。
然而,任何新生事物的產生都存在兩重性,如果材料和工藝不加以控制,其結果如下表:
所以,要把單線包有源蜂鳴器做好,其關鍵一點就是先把無源一體式電磁式蜂鳴器做好,然后加上驅動電路板即可。
下面交流一下具體操作方式 (推薦:JY6115 型電聲測試儀)
1、首先做幾十個樣品(3000HZ 的 09 產品),按照正常工藝流程加工蜂鳴器, 套上外殼,留下結尾一道工序,背面不要封黑膠;然后用掃頻儀測試線包兩端,(可以用萬用表的表筆一端與測試儀連接,兩個表棒測試焊線部位)注意正、負極性,觀察掃頻曲線的峰值點在什么頻點,如下圖一、二
從圖二可以看出,該蜂鳴器的無源曲線靠近3200HZ,因此與驅動電路3000HZ(我司對應型號DC-008C)兩者不在一個諧振點上,聲壓會低近10個db。所以,這種情況下,比較簡單的辦法就是將振動膜片的配稱適當加厚! 通過二至三次調整振動膜片的配稱,達到如圖三的曲線,使得曲線前峰做到芯片驅動頻率的左端,超出100HZ 左右,見圖三
經過幾次調整和測試,使得大部分產品符合以上曲線要求,產品聲壓符合規(guī)范值,這樣方可以進行大批量生產。而且,在產品生產過程中需要對進料(特別是膜片進行批量實驗)進行嚴格把控,使得每批材料符合產品要求。
另外,值得注意的是電磁式蜂鳴器的自身諧振頻率對溫度相當敏感,具有負的溫度系數(也就是溫度升高,諧振頻率降低)。因此,在冬天和夏天制作過程中,也要對蜂鳴器的振動膜片的配稱加以適當調整,以確保蜂鳴器的品質的一致性。在此行業(yè)有經驗制作人員知道,冬天做的產品,在夏天也相對比較好,夏天做的產品在冬天使用變化就比較大(特別是無源產品),出現(xiàn)小聲的幾率比較大,經我們實驗和測試,就是電磁式蜂鳴器的負溫度系數作怪。
所以,在產品配載膜片的調試過程中,竟可能將前峰普遍偏前 100HZ,降低一點聲壓,使產品一致性和穩(wěn)定性顯著提高。
友情提示:電磁式蜂鳴器看似幾個零件,卻是機電結合一體化的典范。目前國內有規(guī)模不同上百家工廠在做,但是,真正能夠把產品的一致性、穩(wěn)定性、可靠性, 三性做好的廠家并不多見。本文是筆者與蜂鳴器行業(yè)有幾十年工作經歷的多位經驗人士經過討論、交流、實驗、測試所得出的總結,如有不妥之處,歡迎指教,以便大家共同提高,使得蜂鳴器行業(yè)能夠更加環(huán)保、規(guī)范的發(fā)展下去,成為真正的MADE IN CHINA。
附錄 一、電磁式蜂鳴器與共振腔的數學模型
二、電磁式蜂鳴器的諧振頻率與配件的關系
1、磁環(huán)的剩磁量與諧振頻率高低成正比
2、配重片質量大小與諧振頻率高低成反比
三、電磁式蜂鳴器的其它參數
1、耗電流大小與線圈阻抗(直流電阻)成反比;
2、磁隙大小(振動片至磁柱間隙 0.15~0.2mm 左右)與電聲轉換率和靈敏度成反比
3、蜂鳴器的諧振頻率與溫度是負溫度系數
提示:控制好振動片與磁柱間隙的一致性,也是做好蜂鳴器的關鍵因素!
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